本帖最后由 李修连 于 2013-9-14 09:01 编辑
朋友的国外客户使用了
290mmX290mm的铝基板,过回流焊后变形较大影响安装。我朋友是做PCB板的,和客户一起寻求解决铝基板过回流焊后变形的方案。他们已经把铝基板由1.0mm改为1.6mm,问题没有明显好转。

我没在PCBA厂做过,也只是臆测了两个解决思路,我更希望圈内高人来指点。
这帖子发布两天后的总结: 引起PCB板过回流焊之后变形的主要原因有:应力变化。造成应力变化的因素除了温度变化外,还有板材质量、制板工艺、板子的设计、板子尺寸(偏大)等。
解决变形的主要思路有:
1、降低过回流焊时预热和冷却的速度;---- 无铅焊,不考虑采用低温锡膏
2、检查板材是否符合要求;
3、制板时可采用热整平工艺,温度调到回流焊的预热温度(170℃)左右比较合适;
4、在板子可能的位置打孔或开槽,改变应力的大小和方向;
5、可能的话,考虑把大块PCB板分成多块小PCB板。
昨天推荐给朋友采用1、4两个思路试试,今天再推荐给朋友试试第3个思路。:lol
引申问题:
1、从上图看,客户的预热时间90s左右,我建议调到120-150s之间;冷却过快,降低冷却速度会不会使PCB板变软?这都需要验证。
3、热整平常用于FR-4板,用于铝基板的结果可能与降温速度相关,需要试验。
4、板上开槽,制板工艺复杂,设计也容易受限制;板上打孔,最方便,但孔距、孔径多少合适?是否与板厚有关系?
请各位指点!